科技創(chuàng)新
“小刮板”破難題,渣倉清堵增效又降耗

“溫工!渣倉攪拌機又卡死了,清渣車都堵到門口了!”鍋爐渣倉處,巡檢班長李工指著U型槽焦急匯報,鍋爐主管溫云峰打開觀察孔搖頭:“底部積渣硬化把軸抱死了!高壓水槍沖了好久,葉片還是紋絲不動!”
這一幕暴露出原有雙軸攪拌裝置的結(jié)構(gòu)缺陷:平底U型槽易形成積料死角,濕渣板結(jié)后摩擦阻力倍增;葉片與槽壁間隙過大導(dǎo)致刮掃效果差,密封件長期受渣水腐蝕泄漏又引發(fā)軸承頻繁抱死。為徹底解決這一頑疾,府谷能源新元公司電廠技術(shù)團隊開展專項攻關(guān),對雙軸攪拌機螺旋軸總成出口部位進行改造,加裝U型清掃裝置。該裝置貼合出口結(jié)構(gòu),利用設(shè)備運轉(zhuǎn)時的動力,實時清理出口處粘接的灰渣,從源頭解決積渣阻礙下料問題。改造后的裝置在電廠鍋爐渣倉投運后,再未發(fā)生因積渣導(dǎo)致的卡軸停機,清渣效率顯著提升,設(shè)備故障率大幅下降,為企業(yè)安全穩(wěn)定運行提供了可靠保障。
“智控模塊”破困局,照明系統(tǒng)節(jié)能又增效

“舒師傅!凈化車間照明怎么大白天還全亮著?”府谷能源新元公司電石廠巡檢通道上,值長指著能耗監(jiān)測屏皺眉,舒工無奈解釋:“電石廠廠區(qū)各系統(tǒng)照明長期依賴人工分散控制導(dǎo)致的突出問題,照明燈具‘早開、遲關(guān)、忘關(guān)’現(xiàn)象頻發(fā),不僅造成了顯著的電能浪費,增加了運行電耗成本,也額外增添了現(xiàn)場人員的工作負擔(dān)與管理難度?!边@一幕折射出原有照明系統(tǒng)的固有問題,依賴人工分散控制,部分區(qū)域出現(xiàn)“晝夜常明”或“需光無燈”現(xiàn)象。為破解這一難題,新元電石廠開展專項改造,將廠區(qū)主要車間及系統(tǒng)的照明控制模式由分散式人工操作升級為集中智能時控。通過加裝時控開關(guān)和交流接觸器,有效解決了照明管理粗放導(dǎo)致的能源浪費問題,實現(xiàn)了照明啟停的精準化與自動化。
該系統(tǒng)在電石廠投用后,徹底解決了照明系統(tǒng)誤動、失控等問題,實現(xiàn)了“按需照明”的精細化管控。數(shù)據(jù)顯示,廠區(qū)照明電耗同比下降顯著,燈具損耗率明顯降低,年節(jié)約電費及維護成本成效顯著,成為企業(yè)綠色低碳運行的有效實踐。
下一步,府谷能源公司工會將以現(xiàn)有“五小”創(chuàng)新成果為起點,持續(xù)引導(dǎo)員工錨定降本增效工作目標,深挖現(xiàn)場痛點、堵點、難點問題,搭建“發(fā)現(xiàn)—解決—推廣”閉環(huán)機制,讓“小創(chuàng)新”落地見效,為公司安全生產(chǎn)注入源源不斷的新活力。

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